從2008年二季度開始,滄煉機(jī)動部設(shè)備管理人員聯(lián)合生產(chǎn)車間、渤海機(jī)修分公司等專業(yè)人員成立的“機(jī)泵無泄漏攻關(guān)組”,潛心鉆研、持續(xù)攻關(guān)不放松,取得了喜人成效,有效提升了現(xiàn)場管理水平。
攻關(guān)小組首先針對全廠設(shè)備管理實際情況,組織負(fù)責(zé)機(jī)泵維護(hù)的生產(chǎn)車間和負(fù)責(zé)機(jī)泵檢修的渤海機(jī)修公司,對各裝置運行狀況比較差的機(jī)泵進(jìn)行了統(tǒng)計和技術(shù)分析,明確了攻關(guān)內(nèi)容和計劃進(jìn)度。在此基礎(chǔ)上,從5月份起,他們選中煉油一部催化1205A、常減壓116/2#、114/2#;煉油二部重整P2601/A、B熱載體泵、加氫P3002/A、B柴油產(chǎn)品泵;煉油三部焦化機(jī)泵P106/1.2#柴油泵等運行狀況較差的9臺機(jī)泵,針對機(jī)泵油封輕微泄漏和靜密封部位滲漏的共性問題,集中力量實施了技術(shù)攻關(guān)。
攻關(guān)小組的成員分頭行動,渤海機(jī)修分公司技術(shù)人員及班組人員強(qiáng)化了對包機(jī)維護(hù)的機(jī)泵負(fù)責(zé)制。針對每臺泵的不同運行情況和現(xiàn)場管理情況,在隨時進(jìn)行小范圍技術(shù)分析的基礎(chǔ)上,攻關(guān)小組每月定期組織一次技術(shù)分析會,逐臺分析并制定方案和措施,對癥下藥解決泄漏問題。例如,針對煉油三部焦化P106/A、B柴油泵機(jī)械密封滲漏頻繁的“老毛病”,他們采取了加裝機(jī)械密封自沖洗冷卻器,并通過改善機(jī)械密封運行環(huán)境的方案,解決了泄漏問題;針對機(jī)泵軸承箱潤滑油油封滲油問題,他們對油封材質(zhì)進(jìn)行升級處理,部分機(jī)泵應(yīng)用后效果明顯。
在例行維護(hù)檢修方面,攻關(guān)組與生產(chǎn)車間、渤海機(jī)修分公司人員密切配合,嚴(yán)格按照《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程》及其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。他們推行機(jī)泵測振管理模式,堅持用數(shù)據(jù)說話,對機(jī)泵檢修及維護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求,使機(jī)泵振動值限制在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),提高了機(jī)泵運行水平。在管理理念上,他們屏棄過去機(jī)泵泄漏允許5~10滴/分鐘的舊觀念,追求一流工作水平,把實現(xiàn)機(jī)泵“無泄漏”作為工作目標(biāo),要求操作人員精心操作,盡量避免抽空、超溫、超壓等現(xiàn)象發(fā)生,保持裝置運行平穩(wěn),避免流量大范圍波動,也保證了設(shè)備始終處于良好工況。